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翻越重岭,“双胞胎”导杆首次生产成功

时间:2020-09-15 13:35 作者: 点击:

黄河鑫业公司导杆生产人员在车间工作意味着单结晶双导杆在鑫业公司首次生产成功,导杆试生产中采用的母线铸造机是水平铸造机,在鑫业公司控亏减亏,无论哪一个方案,利用现有设备

黄河鑫业公司导杆生产人员在车间工作。记者 董洁

“铸造温度687℃,速度270mm/min,冷却水压0.5MPa,冷却水温32℃,结晶器正常、拉胚机正常、同步锯正常……”

一个月前的一天,黄河鑫业公司导杆生产人员杨明洪、高甜正在向现场人员汇报,生产班长赵建忠、杨生龙全副武装守护在熔铸分厂1#母线铸造机旁,全神贯注盯着水汽笼罩着的刚刚拉出的长度不足一米的两根导杆。随着铝液缓缓流入中间包,慢慢自结晶器出口一点点往前延伸的两根导杆逐渐延长,意味着单结晶双导杆在鑫业公司首次生产成功。

单结晶器双导杆,也叫“双胞胎”导杆,顾名思义就是用一个结晶器同时生产出两根相同的导杆,听起来简单,但实际干起来却是困难重重,翻过了“三重山”才取得新突破。 此次“双胞胎”导杆试生产中采用的母线铸造机是水平铸造机,以往只能一次生产一根导杆,和专业生产铝用阳极导杆的竖井铸造机差距巨大,生产效率难以望其项背,而这部仅有的母线铸造机已有13年“高龄”,拉胚机链板因长时间未更换、停用,链板、链轮等各部件间隙增大,设备运行时晃动,先天不足导致生产出的导杆侧弯严重,不符合质量要求。

要想彻底解决这一难题,最直接、最有效的办法就是采购新的竖井铸造机,或者更换拉胚机,但在了解市场价格后得知仅仅更换链板的费用就要几十万元,竖井铸造机、拉胚机采购更换更是高达上百万元,在鑫业公司控亏减亏、降本增效的当下,无论哪一个方案,都不符合目前企业的现状,但导杆生产计划必须按时间节点完成,于是,“利用现有设备”“技改创新”成了所有生产技术人员的共同想法。

有了想法,剩下的就是落实和践行。鑫业公司熔铸分厂党支部牵头挂帅,提出导杆技改生产计划,组织党员和生产骨干反复研究解决办法,最终实现了“老旧”设备的“焕新”利用。

按照赵建忠的话说,相对于单根导杆生产而言,“双胞胎”导杆自中间包出来后在结晶器固化结晶时相互影响,导杆从结晶器出来后又在拉胚机上同时受力,只要其中一个导杆因铸造温度、速度或冷却水压不满足要求导致生产中断,那么整个生产系统都要受到影响,对铸造工艺参数的掌控极为困难,每个参数都相互影响、相互制约。简单说,就是成也“一对”,坏也“一对”。

为解决这一难题,鑫业公司抽调有近20年铸造生产经验的赵建忠、杨生龙,组成临时导杆生产班组,经过系统的工艺、技术理论培训后投入到生产现场,在实际工作中相互交流探讨,严格控制铝液温度、水压等铸造“三要素”,根据实际情况及时调整铸造参数以达到最佳生产状态,为实现“双胞胎”导杆最终安全试生产成功打下了坚实基础。

生产铝用阳极导杆过程中,不能不提一种关键介入材料“油泥”。新式结晶器对生产各个环节的要求极为严苛,按原来单根导杆生产所使用的配方配比的油泥根本不能满足“双胞胎”导杆生产需求,在试生产过程中往往用不了多长时间就会将结晶器内的油泥拉坏,导致生产终止。

熔铸分厂党支部书记王海结合自身多年铸造经验,带领技术骨干不断总结分析制约正常生产的因素,通过试验发现,以往油泥配方中所使用的红土颗粒较大,在和蓖麻油、石棉绒、石墨粉混合后,不能完全发挥其粘性。根据此情况,生产技术人员制作碾压红土的碌轴,寻找利用旧时磨面所使用的石磨盘,经过初步红土破碎、碾压、精磨、过筛等工序最终制作出符合油泥配方要求的红土,这才为“双胞胎”导杆试生产做好了充足准备。

经过全体生产技术人员的不断摸索试验和精心准备,鑫业公司终于突破了单结晶器双导杆生产的技术瓶颈,现已量产合格导杆1400根,完成了全年任务的93%。(记者 董洁 通讯员 李佳)

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